Перейти к содержимому


Добро пожаловать в Сообщество производственных менеджеров

Добро пожаловать в Сообщество производственных менеджеров, промышленный форум номер один в России и СНГ. Регистрация открыта для всех, поэтому зарегистрируйтесь и принимайте участие в дискуссиях прямо сейчас! Вход Регистрация

Кайдзен и рацпредложения: примеры из жизни

кайдзен рацпредложения

486 сообщений в этой теме

#461 Сергей Жишкевич

    Управление Производством

  • Эксперт UP-PRO.RU
  • PipPipPipPipPip
  • 1042 Сообщений:

Отправлено 12 April 2024 - 03:31 PM

Боровичский комбинат огнеупоров

?ДЕЯ: Увеличение зоны сушки изделий в цехе №4

«Качество это когда возвращается заказчик, а не продукция»! – гласит один из лозунгов АО БКО, поэтому качеству выпускаемой продукции здесь уделяется много внимания, а процент брака ежегодно уменьшается! Не является исключением и цех № 4, где недавно закончился один из этапов работы по снижению уровня брака.

?ногда у продукции цеха встречался дефект - трещины на изделии. Заместитель начальника теплотехнической лаборатории Сергей Минаев предложил решение по повышению качества продукции. Он определил причину образования трещин – быстрая сушка изделий в кольцевой печи. Для ее устранения необходимо было снизить температуру сушки.

Суть идеи - увеличить расстояние от зоны горения до садки изделий. Чем больше расстояние, тем меньше температура. Цех попробовал, и все получилось! Реализация предложения позволила снизить уровень брака (ниже нормативного!). Дополнительным плюсом для работников стало снижение температуры при садке изделий в печь в два раза!

Таким образом, идея принесла двойной эффект – снижение уровня брака и улучшение условий труда в цехе.

#462 Сергей Жишкевич

    Управление Производством

  • Эксперт UP-PRO.RU
  • PipPipPipPipPip
  • 1042 Сообщений:

Отправлено 12 April 2024 - 03:32 PM

Боровичский комбинат огнеупоров

?дея: Применение пневмомолотка при производстве тигелей

На «Фабрику идей» поступает множество идей, направленных на улучшение условий труда и повышение производительности. Еще один пример такого рода решений – предложение формовщика огнеупорных изделий участка по производству тиксотропных изделий ЦСП Алексея Цорна.

При производстве тиксотропных изделий набивка массы в форму производилась вручную. Данная операция является трудоемкой и занимает много времени. В связи с этим выполнение большого заказа по изготовлению многоразовых тигелей затянулось бы надолго, т.к. производительность составляла 2 шт. в смену.

Автор идеи, опытный формовщик, предложил в качестве альтернативы ручному труду использовать пневмомолоток. Для этого в конструкцию съемного бойка этого инструмента внесли изменение, приварив плоскую пластину для увеличения площади соприкосновения с массой. Теперь производительность труда составляет 6 тигелей в смену вместо двух!

#463 Сергей Жишкевич

    Управление Производством

  • Эксперт UP-PRO.RU
  • PipPipPipPipPip
  • 1042 Сообщений:

Отправлено 12 April 2024 - 03:33 PM

Боровичский комбинат огнеупоров

?дея: Тросовый выключатель ленточного конвейера

Большую часть производственного процесса в обрабатывающем производстве занимает транспортировка сырья и полуфабрикатов между различным оборудованием. Не является исключением и цех №7, где для этих целей используются транспортерные ленты.

Одной из систем безопасности транспортерных лент является применение тросовых выключателей, позволяющих в случае необходимости мгновенно остановить движение ленты, находясь около любой ее части.

Электромонтер участка ОШГП-2 Позднев Алексей разработал вариант упрощения конструкции тросового выключателя. Он предложил вместо двух выключателей с каждой стороны транспортера применить систему роликов и использовать один выключатель подключенный к общему тросу аварийной остановки.

Положительный эффект от реализации идеи очевиден - снижение количества элементов в конструкции упрощает и удешевляет их обслуживание, проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии.
Предложение уже реализовано на одной транспортерной ленте и будет тиражироваться на другое оборудование цеха.

#464 Сергей Жишкевич

    Управление Производством

  • Эксперт UP-PRO.RU
  • PipPipPipPipPip
  • 1042 Сообщений:

Отправлено 17 May 2024 - 10:47 AM

#машиностроение

В блоке развития подвели итоги конкурса «Лидер PSK» за I квартал 2024 года. Сотрудники продолжают активно улучшать процессы по всем направлениям SQDCM. Например, кайдзен-предложения, занявшие первые места, позволят «КАМАЗу» ежегодно экономить порядка 15 млн рублей.

Ведущий инженер-технолог отдела нормирования технологий (ОНТ) Алёна Михеева обратила внимание на то, что на автоматической линии в цехе 011 ПРЗ расчёт дополнительной расстановочной численности основных рабочих для техпроцесса «?зготовление крышки картера» выполнен с учётом 18 рабочих мест, а фактически их шесть. Проведя аудит, из расчёта удалено 12 рабочих мест, благодаря чему ежегодный условный экономический эффект будет составлять свыше 8,6 млн рублей.

Её коллега Гузель Насыбуллина внесла кайдзен-предложение с условным экономическим эффектом 3,5 млн рублей в год за счёт пересмотра предельной величины длинной базы рам с 7800 мм до 8500 мм с учётом конструктивной особенности конвейеров сборки серийных рам и такта движения линий технологами ТЦ и ПРЗ.

?нженер-технолог 1 категории группы имитационного моделирования Валентин Кусков предложил открыть дверь из АБК, чтобы сотрудники могли сразу переходить в цех ОПЗ. Он выполнил расчёт трудоёмкости перемещения через улицу. Расстояние 350 метров и время в пути 14 минут приводит к опозданиям и задержкам, а образующаяся зимой и в межсезонье наледь создаёт риски падений и травм. Открытие двери исключает травмоопасные ситуации и потери рабочего времени, так как расстояние уменьшается до 50 м, а время в пути – до минуты. Условный экономический эффект составит 1,8 млн рублей в год.

?нженер-технолог 2 категории группы гидравлических технологий Ранис Шияпов предложил решить проблему оснастки для детали «Втулка упорная» 1262.1701134. В оснастке поставщика присутствовали отклонения в размерах, из-за чего после ТВЧ-операции деталь становилась непригодной для дальнейшего использования. Шияпов спроектировал новую оснастку с требуемыми размерами, её изготовили в ОПЗ, больше при ТВЧ-операции брак не создаётся. Экономический эффект составил 890 тыс. рублей.

?нженер-конструктор 2 категории группы сцеплений Юрий Бажнин разработал карту контроля требуемых параметров для цапфы Т4 4123-1711716. Она исключает такие потери, как повторное измерение недостающих параметров, излишний поиск и распределение, конфликты между отделами, потерю времени на анализ и способ измерения. Экономический эффект составит около 515 тыс. рублей в год.
?нженер-программист 3 категории группы программирования технологий Марсель Хузиахметов подал заявку в канцелярию НТЦ для закупки штампов ЭКЗ № 1 и № 2. Отсутствие на чертежах таких печатей приводило к некомплектной передаче документации для открытия заказа на Р?Зе. Это влекло дополнительные трудозатраты на проставление штампов и задержку начала изготовления оснастки. Экономический эффект составит 16 тыс. рублей в год.

Благодарим редакцию газеты "Вести КАМАЗа" за предоставление данного материала.

#465 Сергей Жишкевич

    Управление Производством

  • Эксперт UP-PRO.RU
  • PipPipPipPipPip
  • 1042 Сообщений:

Отправлено 31 May 2024 - 10:58 AM

#машиностроение

На автомобильном заводе КАМАЗа подвели итоги конкурса «Лидер PSK» за первый квартал текущего года. ?деи по повышению качества продукции и оптимизации процессов труда технологов, инженеров, наладчиков позволили сэкономить более двух миллионов рублей.

Ведущий специалист отдела охраны труда и пожарной безопасности Гузель Хамидуллина всегда уделяет особое внимание условиям работы на агрегатном производстве. В цехе картеров она обратила внимание на открытый стружкоуборочный канал токарного полуавтомата и его травмоопасность. По её предложению на канал изготовили и установили защитное ограждение. Экономический эффект хоть и небольшой – чуть больше 83 тыс. рублей, зато опасность устранена, а автор идеи заняла второе место в номинации «Безопасность».

Для инженера-технолога отдела анализа эффективности механообрабатывающих производств Гумяра Тимергалиева одна из приоритетных задач – снижение потерь при изготовлении деталей. Его кайдзен по изменению оснастки при обработке ведущей цилиндрической шестерни позволил сэкономить почти 678 тыс. рублей и значительно уменьшить наладочный брак. Победа в номинации «Качество» стала ещё одним бонусом за инициативу.
Лучший кайдзен в номинации «?сполнение заказа» подали замначальника технологического отдела – начальник бюро Олег Сафронов и ведущий инженер-технолог Юлия Молокова. Они предложили перенести обработку кронштейна проушины с универсального станка на станок с ЧПУ, где доработали универсальное приспособление. При этом трудоёмкость изготовления сократилась с 50 до 33 минут. Экономический эффект составил 256 тыс. рублей.

Ещё один технолог – главный специалист отдела анализа эффективности сборки автомобилей ?горь Тиханов – стал победителем в номинации «Затраты». Чтобы уменьшить время на крепление к раме блока управления пневмоподвеской, он предложил поставлять кронштейны на сборку без приварных гаек, прежняя конструкция требовала доработки из-за попадания шлака от сварки на резьбовую часть крепежа. Нововведение поможет сэкономить 427 тыс. рублей.

#466 Сергей Жишкевич

    Управление Производством

  • Эксперт UP-PRO.RU
  • PipPipPipPipPip
  • 1042 Сообщений:

Отправлено 31 May 2024 - 11:10 AM

#металлургия

Заводчанин из Белгорода придумал, как сэкономить на изготовлении поддонов.

Ведущий специалист – руководитель группы котельного производства белгородского завода Владимир Сидоренко нашел возможность сократить затраты в процессе работы. Сотруднику надо было изготовить поддоны для обеспечения противопожарной безопасности при хранении лакокрасочных материалов. Когда встал вопрос, из чего выполнить изделия, заводчанин предложил использовать имеющийся материал.

– Мысль сделать поддоны из обычного просечного листа пришла после резки. Раньше материал утилизировали, а я предложил использовать его в работе. Это решение позволило предприятию сэкономить 136 тысяч рублей, – рассказал Владимир Сидоренко.

#467 Сергей Жишкевич

    Управление Производством

  • Эксперт UP-PRO.RU
  • PipPipPipPipPip
  • 1042 Сообщений:

Отправлено 25 June 2024 - 02:51 PM

#машиностроение

На прессово-рамном заводе КАМАЗа подвели итоги конкурса «Лидер PSK» за работу в первом квартале текущего года. Разработанные и внедрённые кайдзены позволили получить экономический эффект свыше трёх миллионов рублей.

Сразу несколько проблем решила замена светильника с лампой накаливания на светодиодный на ленточнопильном станке в заготовительном цехе – улучшились условия труда, качество заготовок, и светить он будет дольше. Но главный приоритет на производстве – безопасность, именно в этой номинации и стала победителем автор кайдзена мастер Регина Андриянова.

В цехе крупной штамповки из-за того, что деталь закладывалась в пресс со смещением, случались дефекты. Заместитель начальника цеха по технической части Сергей Морозов, чтобы избавиться от них, предложил изготовить специальный упор и стал победителем в номинации «Качество».

В цехе ремонта транспортных средств исполнение заказа во многом зависит от исправности своей техники. На участке, руководит которым ?льяс Акрамов, из-за поломки болта, на который крепится редуктор, выходил из строя кран-штабелёр. За два месяца он простоял в ремонте около 10 часов. Мастер предложил изменить схему крепежа, что избавило от простоев оборудования.

Значительно снизило затраты предложение начальника бюро производственно-технического отдела штамповой оснастки Елены Лапиной. ?зучив технологию, она пришла к выводу, что при изготовлении оснастки в нижних и верхних сварных плитах можно обойтись без обработки рёбер по толщине. Это не влияет на работоспособность штампа, а затраты на использование металла и его обработку сокращает.

Победителем конкурса «Лидер PSK» стала ещё один мастер заготовительного цеха Наталья Старкова, подавшая кайдзен в номинации «Корпоративная культура». По её предложению изготовлена тележка для перемещения труб.
Лучшая команда проекта трудится под руководством начальника цеха сборки-сварки кабин Ленара Мухаметдинова. Обнаружив разрушение некоторых деталей каркасов кабин, работники взялись за дело – были проверены и приведены в порядок оснастка и сварочное оборудование, обсуждены вопросы качества в коллективе цеха. Ежедневно качество швов каркасов кабин проверяется неразрушающим методом (отгибанием кромок), а раз в месяц наиболее проблемные модели разбираются для анализа. Экономический эффект проекта составил 2,7 млн рублей.

Благодарим редакцию "Вести КАМАЗа" за предоставление данного материала.

#468 Сергей Жишкевич

    Управление Производством

  • Эксперт UP-PRO.RU
  • PipPipPipPipPip
  • 1042 Сообщений:

Отправлено 25 June 2024 - 02:55 PM

#металлургия

Как башмаки экономят миллионы

Сергей Журавлев вместе с коллегами помог выксунскому заводу ОМК сэкономить свыше полутора миллионов рублей, предложив изготовить свой аналог маленькой, но важной запасной части для импортной дробеметной установки в колесопрокатном цехе. ? это лишь одна из идей, реализованных при его участии.

На термическом участке КПЦ работают четыре дробеметные установки – и на каждой есть клапан, дозирующий поступление стальной колотой дроби. Он приводится в движение через соединительный башмак. Тот постоянно включается и выключается, отчего изнашивается и выходит из строя. Однако отдельно эту маленькую запчасть не купить – производитель установки продает только клапаны целиком. Цена вопроса – 500 тысяч рублей.
– Мы задумались над тем, как не зависеть от сроков поставок и цен зарубежного производителя, – вспоминает Сергей. – В России такие клапаны не делают, да и менять их целиком, когда нужно заменить только башмак, нерационально. ? с точки зрения финансов, и с точки зрения времени. Заменить башмак – минутное дело, тогда как поменять клапан – несколько часов работы. А это простои оборудования, человеческие трудозатраты… Как поменять ситуацию? Решили сделать башмак из стали своими силами.

С инженером по надежности Сергеем Масловым и бригадиром Андреем Усковым обсудили задачу, а инженер-конструктор Владимир Коськин выполнил чертеж. По нему в ОМК изготовили стальные башмаки – и в начале 2024 года их поставили на клапаны.
– Спокойно поставили свои запчасти, причем без замены всей конструкции. Работают уже почти полгода, никаких нареканий, – говорит Сергей. – Есть удовлетворение – выполнили значимую работу, минимизировали закупки дорогостоящего оборудования. Сэкономили 1,7 миллиона рублей.

Благодарим редакцию единой корпоративной газеты "Территория ОМК" за предоставление данного материала.

#469 Сергей Жишкевич

    Управление Производством

  • Эксперт UP-PRO.RU
  • PipPipPipPipPip
  • 1042 Сообщений:

Отправлено 28 June 2024 - 11:56 AM

В компании «Газпром добыча Ноябрьск» реализовали рационализаторское предложение по восстановлению нестандартных сужающих устройств

Оборудование используется в сложных условиях, из-за чего рабочая поверхность обтекателя, одного из его составных частей, подвергается абразивному износу. Стоимость нового изделия довольно высока, так как для его создания используется коррозионно-устойчивая сталь.

- Вместо изготовления сужающего устройства мы разработали и внедрили метод, согласно которому переделываем только верхнюю часть его рабочей поверхности, – говорит Алексей Пугачев, начальник цеха по восстановлению технологического оборудования Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР). – Тем самым мы экономим дорогостоящий материал и восстанавливаем изношенную деталь.

Для этого токарь делает расточку вышедшей из строя части и изготавливает ремонтную накладку, после сварки которой происходит финальная расточка обтекателя по размерам нового изделия. Все работы выполняются силами специалистов УАВР.

?спользование данного способа ремонта нестандартных сужающих устройств позволяет оперативно восстановить работоспособность оборудования. В корпоративном смотре-конкурсе по рационализаторской деятельности в 2023 году идея удостоена первого места в категории «Вспомогательное производство».

Экономический эффект по предварительным расчетам составляет более миллиона рублей.

#470 Сергей Жишкевич

    Управление Производством

  • Эксперт UP-PRO.RU
  • PipPipPipPipPip
  • 1042 Сообщений:

Отправлено 28 June 2024 - 12:06 PM

Процесс контроля стал проще!

В АО «Чепецкий механический завод» существует процесс смазки внутренней поверхности труб для исключения налипания металла заготовки на оправку на следующей операции и предотвращения появления дефектов по внутренней поверхности заготовки. Вес заготовки ~ 50 кг.

Процесс до оптимизации: Для проведения операции смазки внутренней поверхности труб необходимо было разгрузить трубы одним концом на отбортовку, другим на направляющие стеллажа. Этот уклон требуется для растекания масла во время шприцевания труб. В ходе растекания масла проводится операция осмотра труб на наличие стружки и трещин на торцах. Для осмотра труб оператор звал на помощь второго оператора для подсветки с другой стороны трубы фонарём. После операции смазки оператор вручную сбрасывал трубы с отбортовки на раскатную площадку. Появлялся риск получения травмы и порча продукции.

Процесс после оптимизации: После оптимизации разгрузка труб для проведения операции смазки производится на направляющие стеллажа. Стеллаж доработали платформой с пневмоцилиндром. Благодаря устройству каракури помощь второго оператора не требуется, исключены лишние движения. При помощи поворота рычага пневмоцилиндра оператор приводит в действие платформу. Происходит одновременный подъём одной стороны труб и включение концевика для подсветки труб с противоположной стороны. После шприцевания труб и их контроля оператор возвращает рычаг в начальное состояние и трубы опускаются в горизонтальное положение, избегая ручной сброс труб. После этого трубы скатываются в накопитель.





2 человек читают эту тему

0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей